《UG编程从撞机到跑路教程》征集活动

应群里的兄弟们求助,说现在UG编程教程很多很多,但却是没有一套《UG编程从撞机到跑路教程》,就是专门讲解在数控编程时什么情况下容易撞刀,什么情况下会过切,什么情况下会让产品报废,以警示新手学员或者实习工程师,乃至五年以下的数控编程师傅。因为一个人的经验和阅历总是有限的,不可能什么情况下的撞机都有经历过。正如有大佬说,撞机经验过于丰富,也许人家早就改行了。

所以现在面向所有NX用户征集,大家可以把自己经历过,或者看到过身边同事、网友在UG编程时出现一些撞刀、断刀、过切、报废情况的,把过程和什么原因造成的,通过评论回复上来(配现场图的更佳),只要表达清楚原因和结果的,都加5金币


征集活动时间:2020年3月19日—2020年4月30日

说明:回复之前,请先查看其他大佬的回复,以免重复。重复回答同一种原因的,不加分,谁先回复谁加分的原则。回复以后,10个小时以内可以再次编辑回复,可以进行编辑、修改、补充。

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13 个回答

冥MING

attachments-2020-12-u1asCtUy5fd85eafa88f4.png网上看到过的。。。安全第一

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夏壮

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UG12.0,平面铣,走的摆线,下刀怎么调都不行,非要从这里下刀,东西走出来那个位置被拉了一刀,才发现的。

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NXYANG

我来几个,支持叶总一下


下面这俩图是程序里面的一层,区域内前一平面2MM转移 ,程序随便模拟仿真 都OK

后处理也没有任何问题

一上机 坑楞了几刀后,刀片全飞了 工件报废

事后来回模拟 检查程序都OK

最后发现是机床G0不走直线 汉川机床,FAUNC系统,它是那种 G0速度打的越慢 越趋于直线那种,开始打打的很慢还没发现 

后开抬了50MM打满 直接就看出来了,从那以后 区域内安全高度从来没低过工件和障碍物

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下图这个是方料打孔呢 刚开始都是两面都要光了才能打孔,后来改了工艺不是定位面那一面不需要光面直接打就可以,这一面最后一个程序是打孔完了翻另一面打孔 ,

这最后两程序用的是一把刀具,两个操作同一把刀具,最后没有输出刀号直接M06,由于没有细看程序 操作工拿上程序就干上了机床还就动作了 幸好在最高位置  一下就卡住了...


T一定设置为非模态并强制输出 刀号一样他不会执行换刀操作,我也没想明白这破机床 M06就动作 也没个保护撒的 醉了




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下图这个是批量的工件 四五十个级别呢,都是参数建模 都有个共同点 就是叶型中间一段高出 縁板,我这程序跟着模型变

铣縁板的时候自以为给的安全距离足够不会切到叶型,前面二十几个级别,都用了过切检查都好着实际加工也没问题,就是有这么一个级别 凸的比较厉害

刚好也没进行过切检查,结果就悲剧了 两台调机 全部报废...,所以不能太自信 一定要确保每个程序的安全性,不能大意啊

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下面这三个图 出现这个问题的时候 也是醉了

从来没这么干过 操机一下装了两个工件上去 就这样摆的需要打孔铣孔,他找了两个坐标系G54,G55如图

撒都弄好了 就等我出程序呢,我的模型摆放和坐标系设置跟他实际都是一致的,

程序出来的时候比较长,我就看了前面一段 G54,G55都有 都正常 模拟看着也没撒问题

实际加工完的情况是底下那个板中心孔给大了直接报废,上面那个板中心就钻了个14的孔

当时也有些蒙圈,后来检查 前面由于上下两个板孔大小不一样 选的钻头和铰刀不一样存在换刀

所以都正常。

最后铣孔用的是一样的刀具 由于没有换刀到就没输出坐标系 后来查看后处理 

发现初始移动里面撒都有,第一次移动空空如也,千万注意不换刀 就不会触发初始移动,它会从第一次移动

初始移动 跟第一次移动 会二选一,在后处理里面第一次移动 强制输出 M03 S G0G90G54问题解决

必须注意

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还有一种情况就不上图了,小零件干贯了 嫌回Z参考点手动换刀有点高 操机嫌木乱叫你给低点

我就设置过Z150,几年后 干了大点的工件高度有180吧,当时Z原点在底部 结过换到时候就悲剧了

从此一直都换到Z最高点 换刀 嫌麻烦自己该去 一定要最安全!






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工凡CC

做铝料产品,二粗时,用了参考刀,忘记了有凹坑的封闭区域,结果可想而知,关键是二粗时刀也没有断,光刀时,可想而知了,一直断,操机一直换刀,也不知道叫我去看看,批量的首件弄了一晚上,结果周末被叫回来加班。。

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我用UG8.0编程的时候,型腔铣开粗的程序,刀路是出来了,也上机加工了,但是这个模仁中间有残料,一把25开粗刀就直接开过去了,刀杆报废!原因就是中间那快没有刀路,空了!然后我把开粗的刀路,又重新生成一次,就好了!关键是,现在也搞不懂是什么原因!!!打大家有知道的吗?

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7911

UG编程的时候草图线没隐藏, 选择的时候是框选的, 把草图也选上了,结果真是赤鸡啊。

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UG编程刀路断层

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UG编程是二粗程序出现断层,导致12mm钨钢刀直接撞断。幸好的是模仁没过切。UG10.0关于二粗断层的解决方法是修剪方式-轮廓线,解决80%的刀路断层。

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陶友 - CNC编程
碰到过因为模型原因,用3D刀路爬斜面上圆角的时候出现刀路“掉刀”,有一条轨迹直接往下插下去了。如果不做模拟,或者后处理不仿真刀路,真的很难发现。
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ℳ๓₯㎕
操机龙门有话要说
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老叶 - NX网、学技网、UG爱好者论坛创始人
擅长:NX软件
我分享个:上次看到群里的一个大佬,在使用NX1899编程时,以为是早期版本,确认没有选择其它零件几何体的时候,在选择加工区域时,框选到了其它的零件,刀路生成到其它零件上去了,操机的也没注意看,结果就撞机了,很惨烈,主轴头都掉了。 新版NX编程一定要注意,在某些编程工序没有选择几何体的情况下也可以生成刀路,早期版本是不可以的!
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